摘要 以2001~2002年建成投產(chǎn)的聚丙烯裝置為例,介紹隔膜壓力表機(jī)組的組成、配置和自控系統(tǒng),并對長期出現(xiàn)的故障和存在的安全隱患進(jìn)行分析處理,給出相應(yīng)的改進(jìn)建議。
隔膜壓力表機(jī)是聚丙烯裝置粒料產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的重要機(jī)組,是塑料混煉流程中的關(guān)鍵設(shè)備,它通過混煉、擠壓及造粒等過程將聚合物粉料制成粒料,便于后序的加工和運(yùn)輸[1,2]。目前新投產(chǎn)的大規(guī)模聚烯烴混煉裝置基本都采用雙螺桿隔膜壓力表機(jī),它集機(jī)、電、儀高度一體化,自動(dòng)化程度較高。
1 隔膜壓力表機(jī)組的組成和控制系統(tǒng)的配置
隔膜壓力表機(jī)組的主要設(shè)備包括:主電機(jī)、減速齒輪軸承箱、潤滑油泵系統(tǒng)、雙螺桿(采用導(dǎo)熱油加熱)筒體、液壓油控制的換網(wǎng)器系統(tǒng)及冷卻水參與的切料電機(jī)等。還配有輔助系統(tǒng)和設(shè)備,主要包括:粉料配比系統(tǒng)(主副電子秤配料系統(tǒng),主秤為粉料稱重,副秤為添加劑稱重)、主混合倉、粒料輸送、干燥系統(tǒng)振動(dòng)篩及粒料包裝等。
隔膜壓力表機(jī)組自控系統(tǒng)中的主電機(jī)由西門子SIMATICSS5PLC控制,其型號為S5-ZG155H,CPU型號為ACS607;控制喂料電機(jī)的變頻器和驅(qū)動(dòng)器型號分別為DIGI-DRIVER和9258-3d71Rev,控制切料電機(jī)的變頻器型號為FUJI11G11S-4;粉料和粒料輸送系統(tǒng)的1#PLC、2#PLC和上游粉料配比系統(tǒng)3#PLC都為Omron系列,其CPU型號為CPM2A-60CDR?刂葡到y(tǒng)還包含有溫度、流量、壓力等二次儀表控制器和聲光聯(lián)鎖報(bào)警系統(tǒng)。
隔膜壓力表機(jī)組高度集中了機(jī)電儀一體化控制系統(tǒng),采用了繼電器加PLC的控制方案。經(jīng)過17年的運(yùn)行,設(shè)備老化、控制系統(tǒng)落后,系統(tǒng)使用的二次儀表較多并且控制同種參數(shù)的二次儀表種類繁多,儀表使用周期較長,內(nèi)部電子元器件嚴(yán)重老化,極易出現(xiàn)誤動(dòng)作導(dǎo)致隔膜壓力表機(jī)停車。
2聯(lián)鎖停車故障與處理措施
主中間倉空倉,主電機(jī)停車。主中間倉的粉料來自主副秤配比好的粉料,每次只有1t,如果上游故障導(dǎo)致沒有及時(shí)補(bǔ)料,料倉的粉料只能堅(jiān)持供給造粒機(jī)半小時(shí),超過半小時(shí)后無原料停車。在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)兩次故障:一次是主電子秤零點(diǎn)漂移,造成配料系統(tǒng)失靈;另一次是控制螺旋送料電機(jī)的西門子變頻器故障,故障代碼為F003,經(jīng)查為電機(jī)過載造成,由于操作人員發(fā)現(xiàn)不及時(shí),沒有及時(shí)處理故障,造成主中間倉無料而導(dǎo)致停車。兩次的處理方法分別為:一次是打開主秤、副秤放料閥,放空兩個(gè)秤的料,然后對兩個(gè)秤清零,變送器顯示正常后投運(yùn)后正常,如果偏差過大,清零無法校正偏差時(shí),對兩個(gè)秤進(jìn)行校準(zhǔn);另一次是經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)螺旋喂料電機(jī)的螺旋桿被粉料堵死,造成電機(jī)過載,清理螺旋器,重啟變頻器后,報(bào)警消除,系統(tǒng)恢復(fù)正常。建議操作工及時(shí)巡檢,并定時(shí)對電子秤的4個(gè)螺旋喂料器進(jìn)行清理,電氣和機(jī)修人員應(yīng)定期進(jìn)行盤車檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)處理。
主電機(jī)過載,保護(hù)停車。主電機(jī)的轉(zhuǎn)軸與連接減速齒輪箱的轉(zhuǎn)軸上有個(gè)測量軸系間隙變化的探頭,主要測量主軸的振動(dòng)、扭矩及軸下沉等參數(shù),從而保護(hù)電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。曾經(jīng)出現(xiàn)過兩次故障停車:一次是探頭固定支架松動(dòng),導(dǎo)致儀表測量參數(shù)發(fā)生誤報(bào)而停車;另一次是減速齒輪箱的軸承故障,造成主電機(jī)的扭矩發(fā)生變化而停車。處理方法是,加固探頭支架,更換軸承,儀表和機(jī)械維護(hù)人員加強(qiáng)對設(shè)備的巡檢工作。
潤滑油壓力低,保護(hù)停車。減速齒輪箱潤滑油壓力開關(guān)動(dòng)作造成停車,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)潤滑油臟污,有金屬屑和聚丙烯粉末,致使壓力開關(guān)的引壓管線堵塞而觸發(fā)壓力開關(guān)動(dòng)作造成停車。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)潤滑油過濾器的過濾網(wǎng)破損,造成臟物進(jìn)入潤滑油。解決方法為更換系統(tǒng)的潤滑油,更換濾網(wǎng),重新調(diào)校壓力開關(guān)。建議對潤滑油壓力開關(guān)聯(lián)鎖采用二取二或三取二的冗錯(cuò)控制系統(tǒng)。
喂料控制器過載,保護(hù)停車。由于粉料配比系統(tǒng)的添加劑是人工加料,在加料過程中,加料人員不小心將隨身攜帶的螺絲刀掉入添加劑中,螺絲刀隨粉料進(jìn)入螺旋喂料電機(jī)后卡死螺桿,致使喂料電機(jī)過載停車,并且電機(jī)長時(shí)間過載而燒毀了電機(jī)的數(shù)字驅(qū)動(dòng)器,此驅(qū)動(dòng)器價(jià)格昂貴,給企業(yè)造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。建議加強(qiáng)對加料操作人員和設(shè)備檢修人員的管理,防止異物掉入加料器。
切粒機(jī)過載,保護(hù)停車。出現(xiàn)過的兩次故障停車為:一次為切粒電機(jī)軸承抱死,造成切粒電機(jī)變頻器過載從而導(dǎo)致停車,更換電機(jī)軸承后恢復(fù)正常;另一次為切粒電機(jī)與切粒器的連軸器振動(dòng),噪音異常,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸與切粒機(jī)的軸不在找正偏差范圍內(nèi),機(jī)械人員對軸重新找正開機(jī)后不久故障再次出現(xiàn),脫開切粒部分,停車檢查,#終發(fā)現(xiàn)支撐切粒器的防震橡膠塊由于高溫和腐蝕老化,彈性系數(shù)發(fā)生變化,造成找正的參數(shù)在運(yùn)行一點(diǎn)時(shí)間后產(chǎn)生漂移,兩個(gè)軸不在同一中心線上而造成振動(dòng)與異響,更換減震橡膠塊后故障消除。
顆粒冷卻水流量低低報(bào),聯(lián)鎖停車。冷卻水流量計(jì)一次表采用孔板與差壓變送器組成流量測量系統(tǒng),由于冷卻水過濾器過濾網(wǎng)破裂,冷卻水中帶進(jìn)了聚丙烯粉料(冷卻粒料的水經(jīng)過濾器返回冷卻水箱循環(huán)利用),導(dǎo)致差壓變送器引壓線正壓側(cè)堵塞,流量低低報(bào)聯(lián)鎖停車。解決方法為更換過濾器濾網(wǎng),并對引壓線進(jìn)行疏通,校驗(yàn)差壓變送器。
粒料輸送PLC掉電,聯(lián)鎖停車。由于設(shè)計(jì)的不合理,造成了粉料輸送1#PLC和粒料輸送2#PLC的輸入/輸出系統(tǒng)的外供電源(24V(DC))共用一個(gè)穩(wěn)壓電源,并且24V+端子全部并聯(lián)使用,這就導(dǎo)致在處理粉料系統(tǒng)設(shè)備故障時(shí)粒料輸送系統(tǒng)PLC失電而聯(lián)鎖停車。所以要求維護(hù)人員在處理故障時(shí),查清電路圖,仔細(xì)檢查確保不會(huì)觸發(fā)PLC失電。
干燥器門開關(guān)信號故障,聯(lián)鎖停車。粒料干燥器的兩個(gè)門有兩個(gè)微動(dòng)開關(guān)來檢測門的開關(guān),在干燥過程中門打開會(huì)造成電機(jī)的聯(lián)鎖停車,由于微動(dòng)開關(guān)觸點(diǎn)失靈造成停車,所以維護(hù)人員要定期對電氣設(shè)備進(jìn)行檢查和測試,確保設(shè)備運(yùn)行良好。
3 系統(tǒng)的缺陷、安全隱患與改進(jìn)建議
隔膜壓力表控制系統(tǒng)構(gòu)成存在缺陷。#初設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)時(shí),控制系統(tǒng)的重要安全聯(lián)鎖都由繼電器實(shí)現(xiàn),繼電器的使用量很大,機(jī)械觸點(diǎn)多,受外部環(huán)境的影響較大,容易出現(xiàn)誤動(dòng)作而引起停車;繼電器數(shù)量龐大,更換不易,可靠性差,潛性故障不易發(fā)現(xiàn),維護(hù)起來比較因難。繼電器組成的系統(tǒng)線路復(fù)雜,一旦出現(xiàn)問題很難查找癥結(jié)所在,延緩了故障處理的速度,從而造成更大的經(jīng)濟(jì)損失。建議有一定種類和數(shù)量的備品備件。
沒有上位機(jī)?刂葡到y(tǒng)為西門子S5-ZG155HPLC,沒有上位機(jī),無歷史數(shù)據(jù)記錄功能,工藝人員只能通過操作面板上的儀表看到有限的操作數(shù)據(jù),不容易掌握整個(gè)
隔膜壓力表機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。平時(shí)的工藝操作數(shù)據(jù)不能及時(shí)有效地記錄下來供日后參考。更為嚴(yán)重的是發(fā)生故障停車時(shí),由于沒有報(bào)警記錄功能,引起停車故障的過程數(shù)據(jù)沒有記錄,停車原因難以查找,延誤生產(chǎn)。建議增加PC上位機(jī),供操作人員監(jiān)視操作參數(shù)。
卡件老化。隔膜壓力表機(jī)控制系統(tǒng)自2002年投用以來,已連續(xù)使用17年之久,大部分卡件已超過了正常的使用壽命,出現(xiàn)老化現(xiàn)象,儀表故障率明顯升高。
備件采購困難。系統(tǒng)中使用的大部分儀表已逐步下線,原生產(chǎn)廠家已不再生產(chǎn),屬于淘汰產(chǎn)品;系統(tǒng)中使用的很多二次儀表,有的廠家已被兼并不復(fù)存在,備件無法購買,有些備件也都需進(jìn)口,價(jià)格昂貴,供貨周期較長;原儀表未采用標(biāo)準(zhǔn)接口,與新型儀表無法兼容,替代困難。由于控制系統(tǒng)的缺陷和設(shè)備老化,嚴(yán)重影響了聚丙烯裝置的正常生產(chǎn)。建議對同種參數(shù)的控制器采用同種型號,對停產(chǎn)的設(shè)備更新升級。
PLC品牌繁多(西門子、歐姆龍、三菱),系統(tǒng)維護(hù)不方便,建議改造時(shí)選擇同種類型的PLC。
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